找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8447|回复: 19

裂纹原因求教

[复制链接]

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

2

主题

23

回帖

86

积分

热处理学徒

积分
86
发表于 2015-9-7 14:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 aifeisky 于 2015-9-7 17:39 编辑

风电偏航变桨齿轮轴,尺寸φ238(花键端φ89)*487,材料18CrNiMo7-6,渗碳后二次加热淬火,热处理设备为多用炉,淬火介质为初光X油(分级淬火油),油温110℃,搅拌慢速,840℃保温降800℃保温后淬火。共两炉次每炉次13件。热处理后磨外圆,第一炉磨时未发现裂纹,第二炉磨第二根时发现齿轮轴纵向开裂。后检查第一炉已磨好的,发现其中一件开裂(间隔1天)。发生此情况后立刻将该两炉次齿轮轴补充回火。回火后放置一个星期后检查,发现磨过外圆的又裂了两根,未磨外圆的也裂了一根。裂纹基本都是从小端花键至大端轮齿,从上至下,一裂到底,(最初两件开始未裂至上端花键部位,后期也已扩展开裂)深度延伸至上下两端中心螺纹处。求教各位专家,导致此现象的原因有可能是什么?是淬火裂纹嘛?(热处理后试样检验为碳化物4级(GB/T25744),未呈网状,残余奥氏体马氏体3级)

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 653 天

[LV.9]以坛为家II

1

主题

905

回帖

4075

积分

热处理高工

积分
4075
发表于 2015-9-7 16:14:04 | 显示全部楼层
热处理后纵裂,一般考虑材料问题,检测带状组织是否超差。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 594 天

[LV.9]以坛为家II

43

主题

1954

回帖

6559

积分

热处理高工

积分
6559
QQ
发表于 2015-9-7 16:22:14 | 显示全部楼层
可能与淬火有很大关系啊,这种材料心部Ms点很高,快速油淬火,淬的很彻底,容易开裂
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

2

主题

23

回帖

86

积分

热处理学徒

积分
86
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:37:16 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-9-7 16:22
可能与淬火有很大关系啊,这种材料心部Ms点很高,快速油淬火,淬的很彻底,容易开裂 ...

不好意思,油品我写错了,是初光的X油,属于分级淬火油
回复

使用道具 举报

签到天数: 617 天

[LV.9]以坛为家II

178

主题

1423

回帖

6192

积分

热处理高工

积分
6192
发表于 2015-9-7 17:42:42 | 显示全部楼层
如果有工件图纸和相关检测数据,相信可以更有利于大家帮助你作出判断。





热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

222

主题

3015

回帖

7231

积分

热处理高工

积分
7231
发表于 2015-9-7 18:28:00 | 显示全部楼层
有兴趣,把详细的生产细节都描述一下吧,便于分析
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

2

主题

23

回帖

86

积分

热处理学徒

积分
86
 楼主| 发表于 2015-9-8 07:34:58 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-9-7 17:42
如果有工件图纸和相关检测数据,相信可以更有利于大家帮助你作出判断。

不知道是不是公司网络的限制,无法上传图片。本体切了一个齿(非裂纹部位)检测了一下,马氏体4级,局部5级,残余奥氏体3级,碳化物4级,依据标准为GB/T25744,心部硬度39HRC,硬化层深度2.48(要求2.05-2.55)。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

2

主题

23

回帖

86

积分

热处理学徒

积分
86
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:01:53 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-9-7 18:28
有兴趣,把详细的生产细节都描述一下吧,便于分析

渗碳入炉800度均温后升920℃渗碳,渗碳后炉冷至800℃转移至前室空冷。淬火方式为重新加热淬火,840℃保温2.5h/0.75cp后降温至800℃保温1.5h/0.75cp淬火,淬火油为初光X油,为分级淬火油,油槽搅拌慢速,油中冷却50min。回火为190℃/4h/2次,中间间隔2h。磨外圆发现裂纹后又补充了一次190℃/4h回火。由于公司放了一个星期假,放完假回来发现又裂了三根,具体就如主题所述。(同种产品三个月前做过300多根,当时就有一根有裂纹,工艺基本未作大的调整,这次做了26跟已经裂了5跟了,估计再放一段时间还要裂)不知您还想知道哪方面的细节?根据您的经验来判断,属于哪方面的原因比较大?
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-9-8 15:44:02 | 显示全部楼层
从金相结果来看,碳浓度(表面)有点偏高。
从回火工艺来看和有些硬化层的结果来看,回火不充分(包括回火温度以及回火保温时间)。
纵向裂纹怎么产生的-----不清楚(没照片以及图纸)。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-9-8 15:45:17 | 显示全部楼层
问一下:齿轮轴是整体渗碳还是局部渗碳?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

222

主题

3015

回帖

7231

积分

热处理高工

积分
7231
发表于 2015-9-8 15:57:31 | 显示全部楼层
初步判断是回火不充分的问题,再就是材料带状组织的问题,可以先从这两方面考虑。
回复

使用道具 举报

签到天数: 786 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
40949
发表于 2015-9-8 16:00:27 | 显示全部楼层
个人觉得纵裂的话,又是延迟开裂,多半是热处理应力造成的。
2个疑点,为什么要淬火浸油50分钟?淬透性那么好的材料,淬火冷那么长时间,造成的应力是相当大的。
另外,表面碳化物4级不是好东西,表面容易开口。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

2

主题

23

回帖

86

积分

热处理学徒

积分
86
 楼主| 发表于 2015-9-8 17:28:06 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-9-8 16:00
个人觉得纵裂的话,又是延迟开裂,多半是热处理应力造成的。
2个疑点,为什么要淬火浸油50分钟?淬透性那么 ...


考虑到截面比较大,才设置较长浸油时间的。阴差阳错,工人操作时浸油时间未更改,实际操作时是浸油30分钟。碳化物确实是个问题,已经超出了要求(要求为不大于3级)
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

2

主题

23

回帖

86

积分

热处理学徒

积分
86
 楼主| 发表于 2015-9-8 17:32:19 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-9-8 15:45
问一下:齿轮轴是整体渗碳还是局部渗碳?

由于无法上传图片,只能口述,花键φ89,花键下端φ93大概40mm长防渗(后期需车螺纹),其余部位全部渗碳
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-9-8 22:09:22 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-9-8 17:28
考虑到截面比较大,才设置较长浸油时间的。阴差阳错,工人操作时浸油时间未更改,实际操作时是浸油30分钟 ...

见过这材料浸油超过两小时的,也没裂。因此不是浸油时间长的问题。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-9-8 22:10:27 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-9-8 17:32
由于无法上传图片,只能口述,花键φ89,花键下端φ93大概40mm长防渗(后期需车螺纹),其余部位全部渗碳 ...

那么磨的部位是哪里?渗碳面(外圆)?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

250

主题

3410

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
11950
发表于 2015-9-8 23:51:00 | 显示全部楼层
开裂的伏笔是在渗碳时埋下的。
之后淬火过程出了问题,没有特殊情况特殊对待。
然后回火时本可以补救的,但错过了。

就像飞机失事不是单一因素造成的,而是一连串小概率事件连续发生造成的一样,热处理开裂也是如此。至少以上三步有错,才会有这个结局。

个人愚见,轻拍。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

2

主题

23

回帖

86

积分

热处理学徒

积分
86
 楼主| 发表于 2015-9-9 07:31:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-9-8 22:10
那么磨的部位是哪里?渗碳面(外圆)?

是的,但是也有没有磨的开裂了
回复

使用道具 举报

签到天数: 323 天

[LV.8]以坛为家I

2

主题

366

回帖

1662

积分

热处理工程师

积分
1662
发表于 2015-9-10 10:54:10 | 显示全部楼层
回火不及时,冷却速度太慢,回火时间不够,连续回火不能因放假中断。
回复

使用道具 举报

签到天数: 453 天

[LV.9]以坛为家II

92

主题

3071

回帖

9462

积分

热处理高工

积分
9462
发表于 2015-9-10 17:45:59 | 显示全部楼层
有可能的话复查一下原材料,化学成分、低倍、带状、端淬、锻造过程(这个估计有难度),以及预先热处理。
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号 )公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-6-18 19:42 , Processed in 0.127457 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表