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内孔氮化,孔变大了?

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发表于 2014-2-13 21:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
筒状零件内孔氮化,材料30CrMnSi,调质处理机械加工后氮化,淬火900,回火560,氮化后发现内孔变大5到10丝。
我们企业标准说是氮化使零件尺寸变大氮化层厚度的10%左右?请问这里怎么孔反倒变大了?什么原因,企业标准这么写有问题吗?

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 楼主| 发表于 2014-2-13 21:43:52 | 显示全部楼层
大家快点来看看啊
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发表于 2014-2-13 21:50:28 | 显示全部楼层
回火不充分。还有你用的是气体还是液体氮化?
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
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发表于 2014-2-14 09:43:15 | 显示全部楼层
氮化温度是多少?冷却方式?
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发表于 2014-2-14 09:50:18 | 显示全部楼层
一般氮化,对变形的体积的变化影响,是可以忽略的
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 楼主| 发表于 2014-2-15 12:46:08 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-2-13 21:50
回火不充分。还有你用的是气体还是液体氮化?

我也觉得回火不够充分,但回火后检硬度是到了,说明回火也够了啊。不知道是什么氮化,估计是气体氮化。
回火对后面的氮化和尺寸有哪些影响呢?
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 楼主| 发表于 2014-2-15 12:46:43 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-2-14 09:50
一般氮化,对变形的体积的变化影响,是可以忽略的

这个不能忽略的,精度要求高,公差才6丝
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 楼主| 发表于 2014-2-15 12:47:51 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-2-14 09:43
氮化温度是多少?冷却方式?

氮化是外委,具体不清楚。但氮化温度肯定低于回火温度,氮化后是要检查基体硬度的,硬度不能降低的。
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发表于 2014-2-15 13:55:13 | 显示全部楼层
内孔大了很正常的,
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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发表于 2014-2-15 13:57:58 | 显示全部楼层
壁厚小于40的很容易小5-6的
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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 楼主| 发表于 2014-2-15 16:48:52 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-2-15 13:57
壁厚小于40的很容易小5-6的

为什么呢? 零件壁厚确实是十几毫米
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发表于 2014-2-16 11:41:48 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2014-2-15 16:48
为什么呢? 零件壁厚确实是十几毫米

也许这就是形状效应吧
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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发表于 2014-2-16 14:26:40 | 显示全部楼层
氮化了,表面变硬从而引起变形很正常啊
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发表于 2014-2-16 16:25:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 小袁 于 2014-2-16 16:27 编辑

大家说有没有可能是淬火后硬度不理想,采取了中温回火;
这样子硬度是达到要求了,但是金相不合格,氮化时温度超过回火温度,导致变形;
当然有,最大可能是回火不充分。
啊啊
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发表于 2014-2-16 16:30:26 | 显示全部楼层
氮化后的冷却方式,还有形状效应考虑一下。
啊啊
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发表于 2014-2-16 21:15:26 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-2-16 16:30
氮化后的冷却方式,还有形状效应考虑一下。

同意小袁兄弟的看法。可以看看工件的原始组织
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
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 楼主| 发表于 2014-2-17 12:39:04 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-2-16 21:15
同意小袁兄弟的看法。可以看看工件的原始组织

飞飞,变形具体怎么解释呢?金相出来肯定是符合国标要求的,具体的怎么看呢?
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 楼主| 发表于 2014-2-17 12:40:02 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-2-16 16:30
氮化后的冷却方式,还有形状效应考虑一下。

具体说说吗?我个人觉得这个零件回火时间有点不够充分
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 楼主| 发表于 2014-2-17 12:41:50 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-2-16 16:25
大家说有没有可能是淬火后硬度不理想,采取了中温回火;
这样子硬度是达到要求了,但是金相不合格,氮化时 ...

这个是不可能的,工艺改动是要办手续的,不是随便能改的
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发表于 2014-2-17 12:49:12 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2014-2-17 12:41
这个是不可能的,工艺改动是要办手续的,不是随便能改的

调质后的机加工(粗)完成后有没有做一次去应力处理?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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 楼主| 发表于 2014-2-17 17:17:06 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-2-16 14:26
氮化了,表面变硬从而引起变形很正常啊

波波,在哪里混了?还在干热处理吧?
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发表于 2014-2-17 17:18:32 | 显示全部楼层
在重庆的,过几天下江苏去当学徒
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 楼主| 发表于 2014-2-17 17:21:17 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-2-17 17:18
在重庆的,过几天下江苏去当学徒

江苏?不是狂龙那里吧?
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 楼主| 发表于 2014-2-17 17:30:55 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-2-17 12:49
调质后的机加工(粗)完成后有没有做一次去应力处理?

按正常的程序精加工后应该是消除了应力的,190℃,3h。
实际上应该也消除了,我明天去看看。请问专家还有什么别的因素吗?一个一个排查下
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发表于 2014-2-17 22:00:54 | 显示全部楼层

波波真去狂龙哪里?
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发表于 2014-2-17 22:01:28 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-2-17 17:18
在重庆的,过几天下江苏去当学徒

出差吧!!!!
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发表于 2014-2-17 22:11:49 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2014-2-17 12:39
飞飞,变形具体怎么解释呢?金相出来肯定是符合国标要求的,具体的怎么看呢? ...

嘎子。什么材料啊。变形个人感觉有如下几个原因:1,工件调质是伪调质 2,氮化前未进行预氧化 3,氮化后的冷却方式的选择。不过有没有可能是后面淬火时产生的变形呢?你后面不是900度淬火吗,是油还是PAG
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发表于 2014-2-18 09:04:57 | 显示全部楼层
你们那里想改个工艺,麻烦的要死,还是民企好,只要能搞出来撒都行
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发表于 2014-2-18 11:26:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 cnszgong 于 2014-2-18 12:24 编辑
专业守炉子 发表于 2014-2-17 17:30
按正常的程序精加工后应该是消除了应力的,190℃,3h。
实际上应该也消除了,我明天去看看。请问专家还有 ...


“材料30CrMnSi,调质处理机械加工后氮化,淬火900,回火560” ,190℃,3h去应力处理这个工艺有问题。
去应力处理的温度应该低于调质后的高温回火温度、但高于氮化温度。
相关标准参考:
《GBT 18177-2008 钢件的气体渗氮》、
《JB/T 9172-1999 齿轮渗氮、氮碳共渗工艺及其质量控制》
《BS EN 10085:2001 渗氮钢技术条件》等。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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 楼主| 发表于 2014-2-18 20:44:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 专业守炉子 于 2014-2-18 20:47 编辑
cnszgong 发表于 2014-2-18 11:26
“材料30CrMnSi,调质处理机械加工后氮化,淬火900,回火560” ,190℃,3h去应力处理这个工艺有问题。
去 ...

是错了,今天查了下
淬火900℃,40-45分钟,回火540-560摄氏度,70-75分钟。然后精机加,稳定化处理:500℃,120分钟。气体氮化,氮化温度500,通氨气缓冷。出炉测量后发现孔大了5-10丝。
标准我好好看看,谢谢专家了
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发表于 2014-2-19 10:00:59 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2014-2-18 20:44
是错了,今天查了下
淬火900℃,40-45分钟,回火540-560摄氏度,70-75分钟。然后精机加,稳定化处理:500℃ ...

稳定化处理温度可以再调高20℃,比氮化稳定稍微高一些。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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发表于 2014-2-19 11:37:40 | 显示全部楼层
500度氮化不会变形很大的,
应该是其他的问题
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发表于 2014-3-10 20:18:17 | 显示全部楼层
应该是氮化前的机加工应力没去除彻底或氮化升温、冷炉过快的缘故吧
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发表于 2014-3-12 11:04:31 | 显示全部楼层
难道莫非你们也是真空离子氮化,如果是这很正常。如何控制的,我尚未掌握,只能尽量减少这种变化范围暂时没办法解决这种情况。
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 楼主| 发表于 2014-3-15 20:08:16 | 显示全部楼层
一真 发表于 2014-3-12 11:04
难道莫非你们也是真空离子氮化,如果是这很正常。如何控制的,我尚未掌握,只能尽量减少这种变化范围暂时没 ...

是气体氮化,估计确实是回火温度和稳定化处理温度偏低导致的,得调整一下工艺试试
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