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30CrMnSiA试棒如何处理?

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发表于 2013-7-22 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 smn 于 2013-7-22 16:21 编辑

各位大侠好,一个30CrMnSiA试棒,夹持部分直径Φ13mm,有效部分直径Φ8mm,长84mm,随空气炉加热到880℃保温了30min,用0.25%的聚乙烯醇淬火液淬火,冷透。转天550℃回火,保温30min,用60℃的热水冷,冷透。
然后做物理实验,(淬火后HRC44,标准要求HRC>55),(回火后HRC30,标准要求HRC>34)(抗拉1017,标准要求1080),(屈服918,标准要求835))(伸长率19.5,标准要求10))(收缩率59,标准要求45)。
不合格,请问在哪一步错了?淬火液淬火时有明显的气膜,气膜持续了约3秒,需要强力搅拌吗?可以直接20℃冷水淬火吗?会裂吗?

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发表于 2013-7-22 17:09:47 | 显示全部楼层
你这是拉伸试样吗?其几何尺寸符合国家标准么?
该会员没有填写今日想说内容.
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 楼主| 发表于 2013-7-23 10:18:27 | 显示全部楼层
试棒尺寸没问题,试验室量的是实际尺寸。
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发表于 2013-7-23 10:34:37 | 显示全部楼层
你说的工艺是技术要求中规定的吗?
如果不是:建议用15%的盐水淬火,检验一下淬火硬度是多少。
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发表于 2013-7-23 12:29:40 | 显示全部楼层
淬火后硬度44HRC太低,试棒比较小,可能淬火转移时间太慢。起码淬火后硬度要达到52HRC左右,需要强力搅拌。
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发表于 2013-7-23 12:59:18 | 显示全部楼层
这个材料用一般的油时肯定没问题的,
至于出现你说的那么现象,应该是其他方面出问题啦
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 楼主| 发表于 2013-7-23 14:29:25 | 显示全部楼层
还是失败,今天用水淬,淬火后HRC40,强力搅拌了。是因为一个试棒太小,转移时温度容易降低?
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发表于 2013-7-23 14:36:25 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-23 14:29
还是失败,今天用水淬,淬火后HRC40,强力搅拌了。是因为一个试棒太小,转移时温度容易降低? ...

转移时间应该考虑,淬火后实际达到的硬度很关键。
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发表于 2013-7-23 14:50:20 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-23 14:29
还是失败,今天用水淬,淬火后HRC40,强力搅拌了。是因为一个试棒太小,转移时温度容易降低? ...

切个试样传上来。
另外,可以提高20度加热温度。
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发表于 2013-7-23 15:16:23 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-23 14:29
还是失败,今天用水淬,淬火后HRC40,强力搅拌了。是因为一个试棒太小,转移时温度容易降低? ...

30CrMnSiA直径才8—13mm,一般的油轻轻松松达到要求,
你怎么用水呢,还强力搅,
如果材料没错的话,
1.炉子温度(测温,零件表面淬火前颜色,金相,观察其他产品结果)
2.氧化脱碳(零件表面,金相,磨一定深度后打硬度)
3.淬火延迟时间 (观察零件从炉膛到入油零件表面颜色变化,是否控制在2秒)

如果初步认定是淬火延迟,1.可在小试验炉做,旁边放一个油桶
2.使用适当的料框搭上一些废品一块处理

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发表于 2013-7-23 15:32:32 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-23 14:29
还是失败,今天用水淬,淬火后HRC40,强力搅拌了。是因为一个试棒太小,转移时温度容易降低? ...

中途时间大致有多少?
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 楼主| 发表于 2013-7-23 18:26:16 | 显示全部楼层
下午又做了一个,晕了,还是不成功,HRC40。因为是全封闭实验楼,所以不许油淬,用淬火液、水,都不成功,温度提高到890了,转移时间用秒表计时,1秒,是不是不能先机加工车成试棒,必须用试棒毛坯先热处理,然后再机加工啊!。钛棒也出问题了,都是机加工后热处理,有效直径最小的6mm,最大的12mm,给的图纸工艺都是保温1.5小时,是不是不对啊!,细的延伸率不合格。不锈钢棒不同直径采用1050水冷没问题。后面还有铝合金热处理,天啊,怎么办啊!蒙了。大家给介绍一本热处理工艺,尤其是具体直径,有保温时间、固溶时间的书吧。谢谢
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[LV.1]初来乍到

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 楼主| 发表于 2013-7-26 19:33:47 | 显示全部楼层
30CrMnSiA试棒热处理总结,错误是由于炉温升速过慢,(为了控温准确,温度不过冲,1个试棒升温到880用了2个小时),试棒有效部位脱碳,试棒氧化皮影响淬火效果,造成强度降低,所以硬度始终维持在40HRC左右。今天采用到温装炉,保温30min,淬火后HRC55,(标准HRC≥55),回火后HRC37(标准≥33),请大家指点,我的总结对吗?谢谢。
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[LV.3]偶尔看看II

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发表于 2013-7-26 19:54:26 | 显示全部楼层
我建议采用910℃淬火,避开其回火脆性温度区间回火。
增加一次去氢处理即可

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可以,此观点我支持  发表于 2013-7-27 19:06
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[LV.6]常住居民II

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发表于 2013-7-27 19:51:42 | 显示全部楼层
你的问题应该是表面氧化脱碳了,试棒可以采用整体13mm的,处理之后再车削,回火温度适当的降低,这个要求很容易达到的
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